改进机组径向轴承设计
改进机组径向推力轴承设计降低推力瓦温度,L:oHP m:gv,d+jb-Q1Ec5_TD
郑承刚,张国玉
&]uJ:L*D%V+e-}
?(一五O发电厂,河北涉县056400)?)^4a:nT7N;L/MFKq
q(jS3i#_p7wY7l#J!RB
1问题的提出?
一五O发电厂现有4台上海汽轮机厂生产的50 MW机组,型号为N50-90型,投产于1970年10月至1974年9月。随着电网峰谷差的增大和总容量的增加,机组启停次数越来越频繁,推力轴承的推力瓦温度也逐渐偏高,而且其表现的特征为:个别点温度偏高,其它点温度正常,且偏高点位置不固定,随负荷变化而改变。以该厂较典型的?#4机组为例:负荷低时下瓦点温度高,随着负荷的升高,上瓦温度逐渐增高,至50 MW时最高点8点温度已升至100 ℃左右,有时达到105 ℃,而其它点温度最高才达80 ℃,见表1。与规程规定的不大于90 ℃的标准相差较多。?B)@Qa b8A h]v
2原因分析?B$}u}8B
该问题始现于1991年,近3 a尤为突出。为此,在多次大小修中采取了校验推力瓦热电偶、推力瓦重新研磨修刮等多项措施,但收效不大。原因分析如下。&a9KRoI
a. 球面瓦枕不匹配根据加工技术要求,#1瓦轴承壳体球面应根据球面瓦枕配准,且球面接触面积不小于50%。经过几十年使用,其面已经不圆,而设计时球面与瓦枕配合间隙为过盈0.02~0.04 mm,偏于保守,致使轴承壳体和推力瓦安装环在机组运行时没有可调性,故在机组推力变化时,因推力瓦块自调性受到限制,瓦块之间受力不均,导致即使轴向推力不大时,个别点温度也会超标,而其它点正常。?
b. 转子扬度变化因机组运行多年,启停频繁,转子冷热不均,造成转子扬度变化,而安装径向推力联合轴承时,未能随转子扬度进行调整,造成推力瓦块个别点碰磨。?+p/|._)]}@
c. 检修工艺问题日常检修时,为了保证#1瓦乌金面与转子接触面均匀分布,采用修刮衬瓦底部乌金接触点的方法。因修刮时不考虑瓦的轴线是否与推力轴承的推力面垂直,导致径向瓦的结合面与转子的扬度不一致,且差别较大。当推力瓦完全接触后,径向瓦瓦衬底部乌金后边接触,前边存在间隙。事实证明该工艺存在缺陷,在生产厂家制造向心—推力联合轴承时,当浇瓦加工完成后,各部分间隙已经确定,径向瓦底部接触点不用修刮,否则容易造成径向瓦轴线与推力面的不垂直度超标(标准≤0.02 mm)。?
:Z1{(v+t-mXoQ
d. 其他因素滑销系统特别是前汽缸处的立销和压销,可能因运行时间较长,难以检查维护造成卡涩。因下缸猫爪支撑面未在水平中分面,也使汽缸与转子的中心线受到破坏。这是非中分面支撑方式的先天缺陷。?
3解决措施? f2l#a&z;s U~1|9|
a. 购置1台上海汽轮机厂生产的新型径向推力联合轴承。新旧轴承差别如下:轴承壳体与球面配合变过盈配合为间隙配合,间隙为0.03~0.05 mm,提高推力瓦块的自调性,使各瓦块之间受力均匀;新型轴承下部支撑弹簧的作用为支撑轴承的外伸悬臂部分,弹簧力的大小可用弹簧上的顶丝调整,顶丝经改进由平面接触变为盖形螺母接触,目的是使轴承球面调整更加灵活可靠,提高推力瓦块的自调性。改进前后对比见图1。z4y8T \"`7H!J2XT o
2QI^x6_5J
J KA*jOgx|2b3_
b. 严格检修工艺。根据检修推力瓦的技术要求,推力瓦块安装环表面与轴承镗孔中心线的不垂直度≤0.02 mm。但在实际工作中,为了保证轴瓦乌金与轴径的接触角为60°,接触面均匀而不致过度研磨,就无法实现不垂直度≤0.02 mm的要求。因此,对新衬瓦研磨采取了慎重态度,只进行了个别点的修研。?
c. 检查滑销系统。经检查多数滑销良好,损坏的予以更换。?-hD@@?`c/tg
d. 严格检查新瓦块。乌金厚度不应超过1.5 mm,各瓦块间的总厚度差≤0.02 mm,如不符合要求可以研刮;通过推轴使新瓦块跟推力盘正确接触,每块瓦上乌金全部工作表面均有摩擦痕迹且痕迹一致,否则对摩擦痕迹较大的瓦块乌金进行修刮。?EBDT3V&eai/r
e. 准确测量推力间隙。在推力轴承全部装配好的状态下测量推力间隙。在测量过程中应注意以下2点,以免造成误差:应考虑轴承外壳移动量的影响;推移转子必须有足够大的轴向推力,使推力盘压靠所有瓦块。最后调整推力间隙为0.50 mm。?R[0T+Z~:oo|~)];U
f. 检查稳钉的固定情况,并以此检查端面是否平整。经检查厂家带来的稳钉适合,不需重新配制。?
4改进效果?
利用2001年6月?#4机组大修期间对轴承进行了更换,效果很好,解决了推力瓦个别点温度高的缺陷,机组的安全性和经济性有了很大提高。改进后各瓦块温度见表1。?
4.1安全性分析?